位于內(nèi)蒙古自治區(qū)托克托工業(yè)區(qū)的常盛制藥一直注重廢水處理,2013年,公司首創(chuàng)了微電解工藝并投入使用,使廢水排放的COD大幅下降。然而,托克托工業(yè)區(qū)附近并沒有良好的排污渠道,即使園區(qū)污水達(dá)標(biāo)排放,也經(jīng)常遭到附近群眾投訴,當(dāng)?shù)卣疄槲鬯欧耪页雎范^痛。同時(shí),由于內(nèi)蒙古水資源匱乏,水資源費(fèi)也將不斷提高。因此,常盛制藥變被動(dòng)為主動(dòng),在2014年建成了水資源綜合循環(huán)利用項(xiàng)目。
現(xiàn)場(chǎng)工作人員介紹說,項(xiàng)目投資超過1億元,將原本經(jīng)過環(huán)保中心生化單元達(dá)標(biāo)處理的廢水,再次經(jīng)過微電解、軟化、砂濾、超濾、反滲透、超級(jí)反滲透和蒸發(fā)結(jié)晶等環(huán)節(jié)處理。超濾反滲透處理后的廢水回用率達(dá)到92.5%,最后經(jīng)過蒸發(fā)結(jié)晶,實(shí)現(xiàn)水、鹽分離,廢水回用率能達(dá)到99%以上,形成的硫酸鈉晶體也可作為血溶劑等生產(chǎn)原料。在項(xiàng)目車間,記者在大屏幕上看到,實(shí)時(shí)廢水處理量、回用量和回用率等信息一目了然。
據(jù)介紹,車間內(nèi)的設(shè)備采用美國(guó)陶氏和德國(guó)MFT等進(jìn)口品牌,其中德國(guó)原裝進(jìn)口的超級(jí)反滲透設(shè)備首次應(yīng)用于醫(yī)藥工業(yè)廢水處理,效果良好。“循環(huán)利用項(xiàng)目的設(shè)備供應(yīng)和運(yùn)營(yíng)全部交給成都美富特膜科技有限公司,由專業(yè)的人干專業(yè)的事,能夠保證項(xiàng)目的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)。”常勝制藥董事長(zhǎng)盧華說。
他給記者算了一筆賬,雖然投資很大,但項(xiàng)目長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)不僅為廠里解決制藥廢水排放的后顧之憂,也能為公司帶來經(jīng)濟(jì)效益,源頭的取水費(fèi)、外排的污水處理費(fèi)都有節(jié)省。首先,制藥廠用水要從黃河取水,每噸新水要交給水務(wù)公司2.8元~3元取水費(fèi)(含水資源費(fèi))。項(xiàng)目運(yùn)行前,公司每天的新水取水量為5000噸左右,而現(xiàn)在每天只需補(bǔ)充200噸~300噸新水。
另外,制藥行業(yè)有句行話,“制藥”必先“制水”,新水不能直接用于生產(chǎn),需要前段預(yù)處理。綜合循環(huán)利用項(xiàng)目運(yùn)行后,處理的中水可以直接用于生產(chǎn),省去了“制水”成本。
第三,末端處理方面,之前公司經(jīng)過環(huán)保中心生化單元達(dá)標(biāo)處理的廢水COD降到300mg/L之后,交由園區(qū)污水處理廠處理,費(fèi)用為5.88元/噸?,F(xiàn)在盡管綜合利用項(xiàng)目的廢水處理成本為每噸7元~8元,但前端省去的成本加上結(jié)晶鹽的回收利用,仍然合算。
目前,項(xiàng)目已經(jīng)運(yùn)行了兩個(gè)多月,廢水基本形成了廠內(nèi)的閉路循環(huán)利用。廢水綜合循環(huán)利用技術(shù)的成功運(yùn)行,為制藥、化工企業(yè)廢水治理開辟了一條新路,同時(shí)具有推廣價(jià)值。